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岫岩满族自治县人民政府办公室关于印发《岫岩满族自治县轻烧镁窑改造实施方案》的通知

  1、采用每两座窑连体组合的结构形式,每座窑外型体积为12m×6m×14m,加大窑体内壁直径和弧度,扩大燃烧层和预热层,充分利用热效,达到省煤的目的。
  2、将放料口以下空间改造成沉积仓,高度提到3.5m,以双扇对开铁门封闭。矿石经煅烧成轻烧镁,自储料仓下口定时放出沉积仓,粉尘全部沉积后,打开封闭门,用小型装载机运至粉碎机组料仓内加工,解决粉尘污染问题,同时减少工人劳动强度。
  3、煤气发生炉装置,采用辽原超导技术,燃煤在煤气发生炉内产生水蒸气和煤气的混合气体,用管道输送到窑体的燃烧室内燃烧,从根本上解决了黑烟的排放问题。
  4、加大输气管道的压力,使气体在窑体燃烧室内的火苗高度增高,从而加高了矿石的被烧结层的厚度,提高热效。
  (二)效益分析
  1、经济效益
  (1)高产。旧式窑每窑平均日产15吨轻烧镁粉,改造后每窑平均日产25吨,产量可增长近2/3倍。
  (2)低耗。旧式窑平均吨产品与煤耗比例为1:0.35。改造后由于气体输入管道加压,燃烧室内火苗增高,加厚燃烧层,而且预热层相应增温,窑体内壁弧度增大,煅烧层保温性能增强,提高热效利用率,平均吨产品与煤耗比例为1:0.28,吨产品耗煤降低0.07吨(节煤20%)。
  煤价按照510元/吨计算,每窑日产节煤可降低生产成本35.7元。万宁镁矿全年生产能力9万吨,可节煤6300吨,节省生产成本321.3万元。
  2、环境效益
  根据环境监测站监测报告表明,万宁镁矿改造后SO2及烟尘排放浓度均符合国家规定标准,达标排放。(见下表)

  万宁镁矿轻烧窑监测结果

轻烧窑实测SO2浓度200-300 mg/m3
烟尘浓度178.6 mg/m3
废气排放量4634 N m3/h

  治理改造后,平均吨产品与煤耗比例为1:0.28,吨产品耗煤降低0.07吨,按照煤炭含硫率1%计算,每生产1吨产品可减少SO2排放量1.4公斤。全年生产9万吨轻烧镁粉,节约煤炭6300吨,减少SO2排放量126吨。
  通过万宁镁矿的试点成功,我县将在全县范围内推广该项技术成果,以节约大量煤炭资源,减少二氧化硫、烟尘排放量,改善生产、生活环境,促进我县经济持续健康发展。


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